Pour Noël, ma mère m’a demandée : « Une souris à roulette sans fil »
Eh moi je fait toujours ce que me demande môman …
… Dommage que je ne comprene pas toujours ce qu’elle veux !
Bisous Môman 😉
Nous y présenterons des Ateliers robotiques, ARDUINO, soudure électronique et surtout Scan et impression 3D avec IDfix pour sa première sortie publique…
Les visiteurs pourrons sur notre stand s’adonner à la soudure électronique pour petits et grands des fameux Dominoux de l’Electrolab.
Nous présenterons la petite famille des robots VOR Hexapod, robots artiste et l’ensemble de nos réalisations.
Nous animerons également un atelier ARDUINO pour permettre aux publics de découvrir la programmation de cette super petite carte qui permet de réaliser tout un tas de choses…
Alors venez nombreux au centre Cyrano de Sannois.
Le SSD que contenait mon boitier USB 3 de 2.5″ se déconnectait, car le tirroire était légerement trop grand. Pour résoudre le problème, j’ai entrepris de le re-déssiner puis de l’imprimer.
Niveau conception, j’ai rien ré-inventé. J’ai pris les mesures standard du SSD et du tirroire. Et appadpté certains points, comme l’ajout d’emplacement pour des vis de fixation liant le tirroire et le SSD, et une calle pour maintenir le SSD.
Le résultat est relativement bon, malgré quelque soucis de dimension. Le tirroire original étant certainement moulé, les clips blocant le tirroire dans le boitier en aluminium sont très fins. J’ai complétement oublié que la précision de l’imprimante ne me permetrait pas d’imprimer de tels détails.
Ce n’est pas grave car le PLA, est assez souple et avec un scalpel j’ai pus détacher les languettes du battis.
L’impression s’est bien passé, le premier essais a été le bon. Les petites colonnettes de maintient de la carte sont très bien sorties malgrés leurs épaisseurs. L’effet de distortion dans les coins est bien présent, mais je m’y attendais, j’avais légérement réduis la hauteur du tirroire.
Après la phase beadboard, câble de la carte fin de course version prototype veroboard pour la nouvelle version de l’autolevelling pour Prusa I3 à base de capteur à effet Hall Allegro A1302
Collage du capteur sur le boîtier qui comporte les aimants.
Un tout autre sujet: impression d’un équerre de fixation pour les motoréducteur que nous venons de recevoir de chez Bang Good à 6€80. Pas cher, tourne à 280tr/min. Inconvénient, on en connais pas le couple mais nous allons prochainement le mesurer.
Et pendant ce temps Pierre continue de préparer l’Atelier : Initiation à la modélisation et à l’impreesion 3D basé sur Freecad et Witbox…
Dans le cadre d’un article, sur le filetage, en préparation (et donc à venir prochainement sur le WIKI) et en vue de dispenser prochainement (on espère pour le moi d’avril) une initiation à la conception 3D orientée impression 3D. Nous nous sommes penchés sur Freecad avec lequel nous avons réalisé un boulon.
Sources complètes de l’article disponibles ici (fichier 7zip contenant les sources Freecad) et le pdf là.
Après l’essai avec système escamotable par servo moteur qui s’est révélé trop imprécis dans la répétabilité des mesures, c’est la version ascenseur à base de chariot de lecteur CD qui souffre d’un moteur vraiment trop faible. C’est bien dommage pour le petit côté hacking, récup que cela avait.
Prochaine étape: version avec capteur à effet hall…
Après la lecture d’un article sur Makery.info, 3 nouvelles affiches ont fait leur apparition au VoLAB cet après-midi.
Comment documenter de la PiNG, les différents type de licences libre issus d’un meet-up fablabo.net et enfin le documetn sur la réglementation concernant les drônes civils de la DGAC.
Gilles continue ces travaux sur l’ascenseur pédagogique et le projet autolevelling de notre Prusa i3 se poursuit. Après l’échec du mode avec servo moteur, nous explorons une version avec moteur de CD.
A gauche, le projet ascenseur avec Ardublock et à droite Prusa qui ré-imprimera peut-être un jour…
Et pendant ce temps Pierre prodigue un Flashlearning Impression 3D sur la Witbox à Daniel… Une journée bien remplie au VoLAB mais la soirée continue.
Aujourd’hui au VoLAB nous avons passé notre Prusa i3/EiNSTeiN/Reworks à Marlin 1.0.1 en vue d’implémenter l’auto bed Leveling. Il reste à designer les pièces mécaniques.
Pour cela modélisation sous SolidWorks de toutes l’imprimante.
Au passage on en profite pour lui ajouter un afficheur LCD et une carte SD. Opération relativement facile si on exclu les erreur Arduino 1.5 comme:
SdFatUtil.cpp.o: In function `SdFatUtil::FreeRam()’:
SdFatUtil.cpp:33: undefined reference to `SdFatUtil::__brkval’
SdFatUtil.cpp:33: undefined reference to `SdFatUtil::__brkval’
SdFatUtil.cpp:36: undefined reference to `SdFatUtil::__bss_end’
SdFatUtil.cpp:36: undefined reference to `SdFatUtil::__bss_end’
collect2: error: ld returned 1 exit status
Traité dans le billet :
https://github.com/ErikZalm/Marlin/pull/1228/files
En parallèle, on bosse sur la mise en place d’un wiki pour stoker et diffuser nos articles…
Ce matin je me suis essayé sous Inkscape au délicat arts du pictogramme et voici le résultat:
Bien sûr CC-BY-NC. Source ici
Le VoLAB était hébergé à la Maison des Cultures et des Langues du Monde à Vauréal. Après avoir fait le constat que le mode de fonctionnement de ce lieu ne correspondait pas à nos attentes et pour ne pas laisser la situation se dégrader, nous avons pris la décision de fermer temporairement le VoLAB. Nous allons profiter de cette pause pour trouver un local plus adapté à nos besoin et principalement celui de pouvoir accueillir du public.
Ce week-end nous avons entièrement vidé le lab. Le matériel personnel est reparti, pour la plupart, chez chacun de ses propriétaires respectifs et le matériel commun a trouvé asile à L’Electrolab à Nanterre.
Un immense merci à eux, pour leur générosité en cette période chaotique pour eux de d’aménagement du lab.v2. Avec cette parole de Crafty : « mi casa es su casa », c’est juste énorme. Le plus fort dans tout ça c’est que ces gens là trouvent ça tout naturel ! L’Electrolab a cela dans ses gênes.
La suite chef ?
Nous allons maintenant chercher un nouveau local en espérant que cela ne sera pas trop long afin que la cohésion de l’équipe n’en souffre pas. Affaire à suivre…
Le Conseil d’Administration de VoRoBoTics porteur du projet VoLAB.
Les pieds de notre Witbox fournis par BQ n’ont pas supportés un petit voyage en voiture.
Deux millimètre à peine de matière en dessous c’est pas assez. En même temps c’est pour nous forcer à créer par nous même !
Qu’à cela ne tienne Pierre s’est chargé de les re-designer. Et voici le résultat.
Une vue en transparence pour montrer où on a ajouter de la matière.
On est tellement pressé qu’on n’a même pas fait de photo avant de les monter pour vous les montrer !
Et en prime le fichier STL : wityfit